
阻塞泵輪材架反常損耗的端由解析和革新
2013-07-03
疑問的提出該泵運轉一段時間后會呈現(xiàn)蝸輪箱溫度升高、振蕩、噪音逐步加大的表象;電流繼續(xù)升高,且不斷動搖,嚴峻時泵行程變小,不審察,需倒泵檢修。崩潰查看發(fā)現(xiàn):光滑油中銅屑較多,連桿大頭瓦、插座襯套(青銅襯套)磨損嚴峻超支,別離與偏疼輪、N型曲軸的合作空隙高達016mm、015mm(技能需求為0115mm),已無法運用,應予作廢。曲軸頭外圓磨損軸向有道道深槽、劃痕;軸頭兩緊固螺栓開裂,并構成栽絲螺紋孔變大,已無法正常安裝運用。此泵的不斷檢修,大大增加了檢修工作量和備件耗費。
緣由剖析通過對舊零部件現(xiàn)狀剖析和判別以為:因為該調理閥桿尺度較細長,直線度難以堅持,且與插座系螺栓銜接,通過幾回拆裝、調校后很難堅持同軸度。因而,泵柱塞行程調理時原描繪的微調進程發(fā)生了改動,常呈現(xiàn)調理滯后和卡澀表象,頻頻的軸向位移使曲軸和蝸輪套內孔之間發(fā)生偏磨、卡澀等反常磨損。由此使油溫升高,光滑油氧化蛻變加速,粘度下降,并使沖突外表分子間發(fā)生分散、吸附,導致外表資料的布局改動,金屬軟化,顆粒掉落進入油中。沖突副面就發(fā)生摩粒運動,部分油膜遭到損壞,構成非正常磨損。如此構成惡性循環(huán),光滑條件不斷劣化,使連桿襯套與偏疼輪、曲軸頭與插座合作處不斷磨損、掉落、空隙超支,振蕩、噪音顯著加重、變大,并使N型曲軸頭兩銜接螺栓接受較大力矩,結尾松動或疲憊開裂。泵柱塞行程無法調理,吸收塔液位難以平衡,被逼倒泵檢修。
改造辦法及作用為了徹底消除因為反常調理而發(fā)生的卡澀和磨損,進行了技能改造和修正改善。技能改造1)將調理閥撤除,測繪、加工一件止推盤和定位板,將止推盤與插座一同緊固使N型曲軸軸向定位。調整插座方位并由4條M8@160螺栓與定位板銜接緊固,依據所需流量使柱塞行程固定(可調理定位螺栓改動行程),吸收塔液位由進口閥門微調操控,可獲得較好的液位平衡。這樣就消除了曲軸在偏疼輪和蝸輪套內頻頻的軸向滑動,僅剩3個部位的旋轉沖突,三點一線的同軸度堅持的較好。
2)在N型曲軸頭和插座之間選用安裝兩套滾動軸承(插座內孔略加工),用其游隙抵償三點之間的不對中量。偏磨、卡澀發(fā)生的反常磨損和偏疼力矩根本不見,泵運轉時的溫度、振蕩將下降。
舊件的修正和改善1)先在車床上車去磨損超支的連桿銅套,測繪、加工一新銅套鑲入連桿中。修刮出油槽、倒角;用紅丹粉查看其內孔與偏疼輪的觸摸狀況,得到技能需求的空隙值。2)堆焊、修磨磨損的曲軸頭和變大的螺栓孔,從頭鉆孔和攻絲(增大為M10)。使超支作廢件得到了再利用,銜接螺栓的強度增大,可接受較大的拉力和扭矩,不易再呈現(xiàn)疲憊開裂,延伸了運用壽命。
改造后1年中該泵運轉安穩(wěn),溫度、噪音顯著下降。吸收塔液位平穩(wěn),自調理牢靠,方便了化工操作與保護。
上海帕特泵業(yè)制造有限公司
2013年07月03日 星期三
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